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“三个竞争力”拉满,老厂焕新的典型样本!

来源:91传媒 网站    时间:2025-10-31 浏览次数:

郭庄煤业洗煤厂锚定“三个竞争力”奋力攻坚见实效

 

阅读提示:提升“三个竞争力”是省委、省政府立足深化国资国企改革、培育新质生产力、推动高质量发展作出的关键部署,更是全省国企突破发展瓶颈、实现能级跃升的核心抓手。2025年7月以来,91传媒 严格对标省委、省政府总体要求,将“三个竞争力”作为统筹发展的核心主线,以市场竞争力为统领,以成本竞争力为支撑,以科技竞争力为驱动,持续抢抓战略机遇,坚定推进转型发展,全力将改革部署转化为实际发展成效。作为郭庄煤业转型发展的重要一环,郭庄煤业洗煤厂亦紧跟发展形势,将“三个竞争力”融入生产经营各环节,以实际行动为集团高质量发展赋能。

 

记者走进郭庄煤业洗煤厂,机器轰鸣中透着井然有序,中控室内屏幕上的各项指标实时跳动——日均入洗原煤超4950吨,喷吹煤回收率稳定在73%以上,洗矸发热量控制在800cal/g以下,年增效超2000万元……很难想象,这座2008年建成、服役已17年的洗煤厂,曾长期面临“设备老化、产能利用率不足60%、喷吹煤回收率仅67%”的困境。如今,它锚定“三个竞争力”,凭借技术创新、对标挖潜、精准激励的“组合拳”,实现从“低效运行”到“高效产出”的蝶变,2025年8月单月喷吹煤产量达11.2万吨,创建厂以来最高纪录,成为集团煤业领域“老厂焕新”的典型样本。

决策+写实:筑牢提效根基

“资源储量是我们的短板,但提质增效没有天花板。”谈及洗煤厂的转型突破,郭庄煤业党委书记、董事长常青坦言,2023年起,郭庄煤业便将洗煤厂“提质增效”确立为战略核心,以精准决策锚定方向,用现场写实破解难题,构建起“顶层部署+一线落地”的提效闭环。

在决策层面,郭庄煤业围绕“提质增效”目标制定清晰路径:对外联动行业先进开展对标挖潜,对内整合技术力量推进技术革新与小改小革,更将洗选系统升级列为重点工程,实行“一旬一小结、有序推进”机制,确保每一步改造都有计划、有跟踪、有成效。同时,打破部门壁垒,推动服务链条“上下游纵向联动”——从原煤开采到洗选加工,再到产品装车,各环节无缝衔接;促成“多部门横向协同”,及时解决生产堵点。管理上更重构洗煤班组架构与绩效评估体系,让责任层层压实,为提效注入制度动力,推动日均精煤产量从2300吨跃升至3500吨以上,增幅达52.17%。

而高质量的现场写实,则成为打通提效“最后一公里”的关键。为找到影响效率的核心症结,郭庄煤业形成“自上而下”的攻坚合力:“一把手”亲自带队,率相关科室人员深入洗煤厂一线,紧盯生产全流程——从不同时段的原煤煤质波动,到悬浮液配比的精准度,再到集控司机与皮带岗位工的配合衔接,逐项开展全时段调查记录。经过连续三个月的数据分析与问题复盘,最终推动建立“岗位质量联动控制体系”,并将体系执行效果与班组绩效收入直接挂钩,倒逼责任落地。

决策定方向,写实找答案。正是通过“科学决策+现场写实”的双向发力,郭庄煤业洗煤厂既避免了“盲目改造”的风险,又精准解决了一线实际问题,为提质增效筑牢了坚实根基。

技术创新:小改小革啃下“硬骨头”旧设备焕发新活力

“以前用加压过滤机处理浮精煤泥,不仅能耗高,还总达不到精煤回收标准,工人每天围着设备转也忙不过来。”洗煤厂厂长秦艳军指着车间里的快开压滤机,向记者讲述设备改造带来的变化,“换成快开压滤机后,不仅精煤回收效率提上去了,全年还能增加125万元的精煤回收效益,这都是‘小改小革’带来的大突破。”


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作为一座服役17年的老厂,郭庄洗煤厂曾受困于设备老化、工艺滞后的问题——浮选桶排料效率低,每班8次操作要耗时1小时;压差式密度计误差大,喷吹煤灰分波动难控制;渣浆泵启动冲击大,部件频繁更换……为破解这些“硬骨头”,郭庄煤业鼓励员工立足岗位搞创新,两年内完成26项技术改造,用“小投入”撬动“大效益”。

在主洗车间,生产副厂长刘晋拿起一个自制的“可乐瓶密度壶”说:“别看它简单又简陋,这可是我们的‘秘密武器’。以前用压差式密度计,误差经常超标,导致跑煤跑矸。现在我们用1公斤水校准可乐瓶,每30分钟抽样对比,误差超0.1就调整参数,喷吹煤灰分稳稳控制在10.5%—11%,再也没出现过质量波动。”

更让人眼前一亮的是“废旧设备再利用”的巧思。洗煤厂机电副厂长焦如飞介绍说,他们用旧设备变频器改造802渣浆泵,让启动时间更合理,减少了设备冲击;用废旧螺纹钢焊接旋流器底流口,用陶瓷片修补二段椎体,光这两项就省下9.6万元;甚至利用库存闲置的滚筒、减速机,改造215皮带驱动滚筒,解决了入洗煤量偏小、给煤不稳定的老问题。“我们不仅要‘降本’,更要让每一台旧设备都‘发光发热’。”焦如飞说。

随着喷吹煤产量提升,装车系统一度成为“瓶颈”。洗煤厂随即改造销售通道和无人值守装车系统,将单车装车效率压缩至7分钟/车,还创新推出“读秒式装车效率分析方法”,打通17处装车“血栓”。“以前拉煤车要等一两个小时,现在有‘叫号式拉运’系统,滞留时间缩短70%,极端天气我们还设置了‘暖心驿站’,今年客户续签率100%。”销售科科长王伟的话语里满是自豪。

对标挖潜:精准施策补短板 全流程管控提效率

“2023年之前,我们洗矸发热量最高达1350cal/g,平均值超1100cal/g,这意味着大量优质煤随矸石排放,太可惜了!”回忆起过去的煤质管控问题,刘晋仍记忆犹新,“后来我们发现‘洗矸抢单’现象,意识到煤质管控有很大优化空间,当即决定对标行业先进,找差距、补短板。”

一场“对标挖潜”攻坚战就此打响。洗煤厂先后对标王庄煤矿、余吾煤矿、夏店煤矿等5家拥有相同工艺的洗煤厂,从产品工艺设计、质量标准要求,到人员组织架构、药剂材料消耗,再到关键技术指标、泥煤分选等,逐项拆解、深度学习。“通过对标发现我们的磁铁矿粉消耗指标远超对标矿井。我们回来后立刻优化流程,现在块煤系统消耗小于0.7kg/t、末煤系统小于1.6kg/t,浮选药剂用量吨原煤消耗降到了0.15kg以下。”刘晋说。

对标不是“照搬照抄”,而是“精准施策”。洗煤厂建立“洗矸热值-回收率”回归模型,通过数据测算发现:矸石发热量每下降100大卡/千克,喷吹煤回收率就能提高0.2%-0.8%。基于这一规律,他们推行“精细化管控+实时联动”机制——洗煤系统与煤质化验室实时沟通,一旦灰分、水分、发热量等指标偏离标准,立刻调整分选密度;同时规范精煤筛、分级筛运行状态,动态优化浮选参数,确保洗选全流程可控。

 

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“以前班次洗煤质量波动率超30%,现在降到6%以内,这背后是‘主控司机-皮带工’双岗联控的功劳。”主控司机刘晓飞向记者展示操作流程,“我负责监控密度数据,皮带工负责现场观察,我们每隔几分钟沟通一次,有问题立刻调整。3309工作面过构造那三个月,煤质特别复杂,但我们的回收率仍稳定在70%以上。”

如今,郭庄洗煤厂的核心指标全面达标:精煤灰分、全水分、煤泥灰分、矸石灰分均符合标准,吨原煤电耗控制在<4.3kW・h/t。“对标挖潜不是一阵风,而是要形成长效机制。我们会坚持不断向先进看齐,找新问题、定新目标,让效率一直‘跑’在前面。”洗煤厂负责能耗工作的技术员崔丹说。

精准激励:阶梯奖励激活力 人人都是“主人翁”

“8月份我拿了1200元洗煤奖励,比平时多了近500元!”洗煤厂浮选班组员工陈璐拿着工资单,脸上满是笑容,“现在只要我们班的精煤产量、灰分、回收率达标,就能拿奖励,干得好还能升级,大家的劲头都特别足。”

 

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这份“劲头”,来自郭庄洗煤厂推出的“阶梯式奖励机制”。为激发员工积极性,洗煤厂将奖励精准落实到班组与岗位,以日精煤产量3000吨为起跳线,围绕精煤灰分、洗矸热值、回收率三项核心指标,划分“合格”“良好”“优秀”三个阶梯——指标达标拿基础奖励,优于标准拿升级奖励,连续达标还有额外激励。

“奖励不是‘平均主义’,而是‘按贡献分配’。”刘晋解释,“比如主控司机负责密度控制,直接影响煤质,奖励份额会高一些;浮选班组负责抽出率,达标后有专项奖励;设备维修班组保障设备稳定运行,也有对应的激励。这样既公平,又能让每个人都意识到自己的责任。”

洗选班组是“阶梯奖励”的主要受益者。该班组通过优化操作流程,连续一个月将洗矸热值控制在800cal/g以下,同期洗煤回收率提升3个百分点,毫无悬念地拿到了“优秀”阶梯奖励。“以前干多干少差别不大,现在有了奖励机制,大家都主动找问题、想办法,最大限度地减少质量波动。”洗选班组长石安云说。

激励机制带来的不仅是产量提升,更是“人人抓质量”的责任意识。2025年1-3月,矿井原煤质量稳定,洗矸热值从1000kcal/kg降至800kcal/kg以下,仅此一项就年止损优质煤3万吨。“今年8月我们完成11.2万吨喷吹煤任务,人均奖励超千元。”刘晋说,“员工有干劲,企业才有活力,这是我们提质增效的‘动力源泉’。”

如今,郭庄煤业洗煤厂这座老厂不仅自身焕发新活力,更成为集团的“示范样本”——能源事业部调度指挥部调研发现,集团17座洗煤厂中,多座洗煤厂的入洗能力尚未达设计产能,若均参照郭庄模式提效,预计每年可增加喷吹煤产量100万吨以上;若17座厂均优化洗矸热值,按每降100大卡提高0.8%回收率计算,经济效益将十分可观。

“郭庄的实践证明,老厂不是‘包袱’,只要找对方向、用对方法,就能变成‘效益源’。我们要把‘郭庄经验’推广出去,带动更多洗煤厂提质增效,为集团全面提升‘三个竞争力’,实现高质量发展贡献力量。”能源事业部调度指挥部部长牛秀峰说。

(文/图 牛书红)


责任编辑:郝佳丽

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